12月11日,从方大炭素加工厂传来振奋人心的消息:历经四个月昼夜奋战,某客户贝特瑞产品订单2254吨加工任务圆满收官。960根Ф600mm导电电极、2080块配套石墨块、800块普通炭块,在多车间紧密协作与技术团队全力攻坚下,全部通过客户严苛验收,以实干与创新生动诠释了“团结就是力量”的深刻内涵。
临危受命:一场必须打赢的攻坚战役
六月盛夏,订单的到来既是机遇,更是严峻挑战。2254吨生产任务中,Ф600mm导电电极要求单根长度精准控制在2252±2mm,成品直径公差仅允许Ф610.5±0.5mm,如此高的精度要求在同类产品中极为罕见。更艰巨的是,产品需经二车间、炭新车间、炭砖车间等多环节流转,若沿用常规流程,将会严重影响产品加工进度,同时多次倒运还会影响外观质量,而客户交付期限也十分紧张。
“再硬的骨头也要啃,再难的任务也要上!”面对重重困难,加工厂领导班子迅速召开攻坚动员会,将“2254吨”目标分解为具体节点,一场依靠技术革新与高效协同的攻坚战全面展开。
精准施策:打出高效联动“组合拳”攻坚之战,重在谋定而后动。加工厂围绕“生产组织优化、技术创新突破、质量管控升级”三大支点,构建起全方位攻坚体系。
生产组织上,打破车间壁垒,建立“订单拆分—进度同步—责任到人”的协同机制,精准调配设备与人力,实现工序无缝衔接。技术支撑上,成立由分厂领导牵头的专项技术小组,扎根一线建立“难题快速响应机制”,确保工艺问题24小时内拿出解决方案。质量管控上,创新实施“质检前置+过程严控”模式,从毛料入库到成品出库设立多道关键检测点,将返工率控制在1%以内,一次合格率较常规产品得到大幅提升。
与此同时,创新实施的班产动态考核机制成为激发活力的“催化剂”。生产数据实时公示,各班组你追我赶、互比互促,“班班争超产、人人抢任务”的攻坚氛围蔚然成风,为攻坚推进注入强劲动力。
技术破局:协同攻坚破解四大难题
设备稳定运行是高产的“硬支撑”,而技术创新则是攻坚的“金钥匙”。面对加工过程中的核心难题,各车间主动担当、紧密协作,以智慧与汗水逐一攻克。
材料损耗控制难题首当其冲。常规2500mm毛料加工将造成250mm的浪费,公司技术团队将常规2500mm毛料优化为定制2350mm专用毛料,在保障加工余量的同时,单根电极损耗降至100mm以内,仅此一项便有效节约了原料成本,实现了降本与增效的双赢。
高精度直径加工难题同样棘手。浅孔电极在2号机加工时易因顶力不足发生“闷刀”,导致零件报废。分厂领导带领技术人员扎根车间,连续一周反复试验,设计制作出新型顶头——通过增大接触面积提升系统刚性,彻底解决了加工稳定性问题,在保障产品精度的同时加工效率提升40%。
跨车间协作效率难题的破解则彰显了联动智慧。冷却水孔孔径大、孔深长,若全部交由炭新车间加工将严重拖慢进度。二车间自主研发1号机专用掏孔机头,完成深孔预加工,使炭新车间加工余量减少70%,全流程周期缩短三分之一。
产品转运防护:借鉴毛料吊具理念,研制电极专用吊具,通过多点受力平衡设计,实现转运合格率100%。
炭砖车间在攻坚中表现尤为突出,面对新型产品预砌需求,仅用4天完成专用支架制作,为后续产品预砌奠定了坚实技术基础,展现出“精准攻坚、精细生产”的硬实力。
同心筑梦:攻坚精神照亮前行之路
从八月炎夏开始加工到十二月寒冬收官,加工厂车间始终灯火通明。技术人员扎根一线、破解难题,操作人员争分夺秒、抢抓进度,质检人员严格把关、坚守底线。各车间既各司其职,又紧密配合,形成“上下一心、左右协同”的强大合力。正如炭砖车间主任刘海龙所说:“没有一座孤岛,没有一场孤军奋战。正是拧成一股绳的劲头,让我们闯过了一道道难关。”
12月11日,随着最后一批产品通过验收,车间里响起热烈掌声。2254吨订单的圆满完成,不仅是一次生产任务的胜利,更是对加工厂技术实力、协同能力和战斗作风的全面检验。实践证明,只要坚持科学谋划、大胆创新,只要全员心往一处想、劲往一处使,就没有啃不下的“硬骨头”,没有攻克不了的艰巨任务。
如今,这场攻坚战役已圆满收官,但其中凝聚的“迎难而上、协同作战、精益求精”的攻坚精神,必将持续激励加工厂全体员工在高质量发展的道路上坚定前行,为公司创造新的更大的价值。(张诗斌)
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