一直以来,中金岭南丹霞冶炼厂(以下简称“丹冶厂”)始终坚持创新制胜,因地制宜发展新质生产力,着力推进群众性技术革新,激发全员创新动能。其中,熔炼车间通过烟化炉炉底水套改造,实现了检修周期显著延长,设备故障率显著降低,降本增效成效显著……这项改造蕴藏着什么降本增效和群众性技术革新利器?让我们走进丹冶厂熔炼车间一探究竟。

直面难点 以群众智慧推动降本增效
烟化炉作为渣系统铅锌冶炼的核心设备之一,其运行效能直接影响企业成本与产能。在烟化炉生产初期,生产炉况不稳定,传统水套结构安全隐患大、跑渣频发,行业普遍存在“短周期、高损耗”难点,熔炼车间面临成本较高、技术瓶颈待突破两大难题。为此,车间组建“工艺+机械+电气”复合型团队,生产岗位收集落渣轨迹观察数据,技术人员研究水套布局并优化结构,实行24小时响应机制,做好值班值守现场支援,并且鼓励员工提出非常规方案,发挥车间一线员工智慧力量,合理采纳一线员工建议,扎实开展群众性技术革新……一场由基层发起、全员参与的群众性技术革新行动拉开序幕。
迎难而上 团队协作攻克技术壁垒
车间创新团队24小时轮班现场蹲守,记录烟化炉运行数据,发现个别炉底水套温度异常,通过逆向溯源,停炉检查炉底砖及拆解水套发现,80%磨损集中于落渣点区域,同时原材质存在耐高温性能不足的情况,对此,创新团队提出“水套改型+材质升级”的改造方向。水套改型方面,团队采用蛇型管道结构,优化水套材质,提高耐高温性能,将水套高度降低,优化腔体形式,增加水套数量,联合设计院及厂家,模拟蛇形水套结构进行熔渣冲击测试,确认抗冲刷效果提升50%。材质升级方面,团队联合供应商研发砖材质配比,经历多次配方调整,解决耐高温侵蚀及冲刷不足的问题,除此之外,团队利用独特机械结构,通过巧妙的挡板和密封设计,对防跑渣装置进行迭代,有效防止异常跑渣的情况发生。

创新创效 以小改造撬动大收益
经过车间创新团队的集思广益、协作攻坚和技术革新,项目成本管控显实效,其中烟化炉底砖及浇铸料层使用寿命从4个月延长至12个月,水套寿命有效延长,年备件费用显著降低,减少了非计划停机时间,有效增加氧化锌产出,每年可获得综合效益,投入回报周期仅4个月。自改造以来,烟化炉连续运行炉次大幅提升,远超行业平均水平,跑渣事故率从月均3次降至0次。同时,该项目的技术改造为其他车间相关设备的改造提供了样板,全员技术革新和降本增效效果显著。
接下来,丹冶厂将继续坚持创新制胜、技术自强,持续开展群创活动,让一线员工从“执行者”转变为“创造者”,不断为中金岭南高质量发展作出积极贡献。
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